长沟泵站技术供水存在的主要问题及对泵站安全运行的影响,自动控温闭式循环冷水机组在泵站技术供水技术改造中的应用,有效解决了机组工艺给水管道堵塞、结垢和冬季给水管道冻胀问题,确保了输水工作安全运行。
据国内某长沟泵站工作人员反馈,该泵站在工作期间多次因技术供水原因停机,或无法按时启动,原因如下:
1、长沟泵站主机在运行过程中,因给水管进水口堵塞导致主机供水受阻。
供水管的进出口因杂物进入而堵塞,造成冷却管供水不足甚至中断。最后冷却水无法冷却主机轴承部位,出现高温报警,导致停机。
2、泵站工艺供水管路滤网堵塞,导致雅士利供水不稳定。需要经常清洗才能勉强工作冷水机组 楼宇自控,不符合稳定运行的需要。
冷水机有时会出现管路堵塞,管网压力过低,温升高,不能满足运行要求。
3、泵站水质不稳定,冷却水源取自水池,导致冷却系统中的核心部件容易被河水腐蚀生锈,需要经常清洗和检测。
致使每年的维修费用逐渐增加,冷水机全年运行不经济,浪费财力物力。
4、换热效率问题,管道冻裂问题。泵站供水管道管径较小,位于泵站空旷地带。冷却水在寒冷季节凝结成冰。夏季高温季节,采用自然温水源,制冷效率低,不利于机组正常运行。
下面我们来看看自动温控闭式循环冷水机在泵站技术中的应用:包括3部分
第一部分,自动控温冷水机,制冷量最高可控80kw。
冷水机组的冷凝器采用套管式,内嵌螺纹铜管,风冷机组的散热和冷排从经线上一排排管子排出。制造工艺采用二次翻边翘曲机械提升管路工艺,增加2台轴流风机,有利于机组的散热和通风。
整机采用静电喷塑外壳,欧式模块化设计,微电脑智能控制,温度数字显示,自动控温,可精确控制水温(±1℃),设定温度范围3~50℃,温度设定轴承衬套温度,温度设定参考轴瓦冷却换热器出水主管;设计为一用一备,两台机组并联安装。
第二部分,防冻膨胀闭环供水管路系统
水源及供水管道采用管道,从深井泵出口进入主泵房采用镀锌钢管进入软水系统。软化水直接进入DN32镀锌管,引入主机填料函冲洗系统。同时,DN32镀锌管连接到位于冷水机组安装房间内的RO膜净化器,纯净水连接到储水箱,自动补充冷水系统。闭式净水循环系统考虑长沟泵站三台机组的总运行。
不锈钢立式水泵增压,由副水箱供水至主机上下轴承冷却器,主机冷却器回水后进入储水箱,形成水循环闭路系统。室外管道保温,安装电加热恒温系统。同时安装智能温控箱,实现管网水温自动控制。当外界温度很低时,系统会启动管路自动循环加热保护装置,确保管路不冻胀。
第三部分、净水自动补水系统:
水源从泵站的深井中抽取。初滤后经水泵加压,进入软化装置。软化后的水分别供给填料函和RO膜纯水系统。纯水经RO膜净水系统净化后,直接补给冷水机组密闭循环系统。系统配备容积约2m3的不锈钢自动补水罐,内置液位控制器。厂内深井泵的水源接软水机和净水机。当水箱水位低于80%时,系统自动补水。
通过技术改造,泵站冷水机系统取得了良好的效果。
1、解决供水主管和配水管堵塞问题
2、实现自动控温功能,智能化面板控制,设定温度工作范围,促使轴瓦在稳定的温度范围内工作,避免因高温引起的发热和烫伤。
3、实现了低温冻胀保护功能。冬季气温0度时,可启动内循环水系统,防止循环系统冻胀。
4、为企业实现了节能增效。当管道回水温度低于设定温度时,冷水机压缩机停止工作,达到节能效果。目前,根据已安装冷水机组的数据统计,由于优化进水池主进水管路,实现自动控温,改造后节能约50%。
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